紅河錦東化工膜分離提氫裝置建成后節(jié)能減排卓有成效
2014-05-11 19:20:45
admin
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據(jù)云南網(wǎng)2013年11月8日訊 年虧損3000多萬元的紅河錦東化工股份有限公司經(jīng)過技改挖潛產(chǎn)能升級換代后,堵塞了經(jīng)營漏洞,走上節(jié)能減排的軌道,一舉扭虧為盈實現(xiàn)利稅2400多萬元。
紅河錦東化工股份有限公司的前身是始建于1971年的云南東風化工有限公司。長期以來,這家國有中一型企業(yè)由于產(chǎn)能落后消化不良,能源不能吃干榨盡,跑、冒、漏、滴十分嚴重,導致企業(yè)每年虧損3000多萬元。2006年經(jīng)過產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓變?yōu)殄\東化工后,該公司領導認為,只有進行技術設備的更新改造,著力提升節(jié)能降耗減污增效的生產(chǎn)能力,才能使企業(yè)走出被動虧損的困境。該公司圍繞節(jié)能減排先后投資8600多萬元進行產(chǎn)能技術的升級換代,新建起日可發(fā)電90000Kwh的6000KW抽汽背壓式汽輪機組。積極引進熱能新技術,建起25噸吹風氣余熱鍋爐裝置,努力提高設備的生產(chǎn)能力。
錦東化工還積極推廣運用先進的變壓吸附法脫碳技術、栲膠脫硫、膜分離提氫等無害化、資源節(jié)能化的新技術、新工藝、新設備,實施源頭控制,力求清潔生產(chǎn)。投資新建起合成氨系統(tǒng)廢水處理池和尿素廢水處理池,降低氨氮和COD的排放。
膜分離提氫是節(jié)能減排專項治理工作中成效顯著的又一項裝置。過去,企業(yè)生產(chǎn)尿素、合成氨產(chǎn)生的廢氣和氫氣白白地從煙囪流走掉。2006年11月該公司建起膜分離提氫裝置后,全部回收了新合成系統(tǒng)吹出的約200多萬立方米的氣體,其中有效氫氣約112萬立方米,按80%回收計算,年可減少原料煤(無煙煤)消耗700多噸,挖潛出效益49萬元。廢氣110萬立方米在回收氨后,全部送吹風氣回收裝置燃燒副產(chǎn)蒸汽用,卓有成效地堵住能源跑、冒、漏、滴的現(xiàn)象。
目前,該公司又投資300多萬元建成日回收處理廢水1600方的中水回收站,預計每年可節(jié)約用水57.6萬方,減少污水排放60多萬方。